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优化钻井设计提高断块油藏开发效益

时间:2026-06-04 14:25 来源:2026年6月 作者:杨馥蔓 赵华
滨南油田毕家沙四中断块位于高铁片区,地面场地极度受限,需采用大型丛式井组开发,共部署53口定向井。该区块上部明化镇组与馆陶组蒙脱石含量高达60%~70%,强造浆易导致钻头泥包与扶正器泥包,机械钻速骤降;下部沙三段及沙四段压实程度高、可钻性差;大位移井稳斜段长,滑动摩阻大,轨迹控制时效低,严重制约开发效益。
针对上述难题,本方案对标滨37块成功经验,从井身结构、钻具组合、钻井液体系、固控装备及流水化作业五个维度进行系统性优化,集成应用大扭矩螺杆、水力振荡器、偏心微扩眼器、随钻划眼器等提速工具,配合钙处理高清洁钻井液与三级变频固控,实现大井台高效建井。通过技术迭代与参数优化,在缩短钻井周期、降低投资成本的同时保障固井质量与储层保护,显著提升区块整体开发效益。
 
地质约束与工程挑战
滨南油田毕家沙四中断块位于高铁片区,地面可用场地极度受限。整个方案区被南部大断层分割,本次开发针对断层北部区域,共部署53口定向井,包括注水井18口和采油井35口,总进尺超过12.29万米。油藏埋深1600~1850米,属于中孔中渗稀油岩性-构造油藏,原始压力系数0.97,常温常压。储层物性尚可,但地面条件与地质特征叠加形成了四大工程难题。
所有井的靶点都位于高铁线以西的狭窄走廊内,经过多轮政府协调,只在渤海二路西侧获得一块东西100米、南北235米的场地。这意味着必须采用超大规模丛式井组,井口间距仅4米,两部钻机同时施工。西排32口井位移大,最大达到2242米,位垂比1.15,部分需要表层150米就开始定向;东排21口井位移相对较小。这种紧凑布局带来了极高的防碰风险,轨道设计必须做三维立体错开。
上部明化镇组和馆陶组蒙脱石含量高达60%~70%,遇水后极易水化分散,形成粘稠泥饼。实际钻进中,粘土会迅速粘附在钻头切削齿和扶正器棱面上,形成钻头泥包与扶正器泥包。钻头泥包后,切削齿无法吃入岩石,机械钻速从正常的20多米每小时骤降到2~5米,同时泵压异常升高;扶正器泥包则堵塞环空,破坏井眼清洁,极易诱发卡钻。这一问题是本区块提速的第一只“拦路虎”。
下部沙三段和沙四段压实程度高,岩石可钻性级值达到5~7级,PDC齿切入困难。邻井统计显示,该段平均机械钻速只有8~12米每小时,钻头磨损快,单只进尺不足400米。
大位移井的稳斜段往往超过1200米,滑动钻进托压严重。以最极端的滨3-3-斜62井为例,垂深1950米,位移2242米,最大井斜55.81°,稳斜段长达1350米。理论模拟显示,当摩擦系数达到0.30时,滑动摩阻高达180~220千牛,定向工具面很难稳定,复合钻比例通常低于50%,严重拉长了钻井周期。
除此之外,井场距离高铁线不足200米,对噪声、振动和环保提出了苛刻要求,邻井东营组还解释有气层,存在抽汲诱喷风险。面对这些挑战,方案确立了“对标滨37块、迭代提升”的总体思路,从井身结构、钻具组合、钻井液体系、固控装备和流水化作业五个维度进行系统性优化。
 
钻井设计优化核心措施
针对强造浆导致的泥包问题,首先从钻头设计入手。一开井段选用Φ346.1毫米四刀翼PDC钻头,特意加大排屑槽深度,防止粘土在刀翼间堆积。二开井段则采用了五刀翼微加长喷嘴钢体PDC钻头(见图1,实物图中可以清晰看到微加长喷嘴的突出结构和脊形齿排列),19毫米单排脊形齿保证了攻击性和耐磨性,而微加长喷嘴使钻井液以更高速度冲击切削齿前沿和井底,及时冲刷掉粘附的粘土颗粒。这种水力辅助防泥包的设计,在现场应用中效果明显。
 
图1:五刀翼微加长喷嘴提高机速
 
图2 随钻划眼器
 
图3:大扭矩螺杆
 
 
 
图4:水力振荡器
 
 
 
 
但仅靠钻头还不够,扶正器泥包同样致命。为此,在钻具组合中的稳定器位置接入了随钻划眼器(见图2,螺旋刃结构和硬质合金敷焊清晰可见)。它的螺旋刃在旋转过程中持续刮切扶正器棱面和井壁泥饼,防止泥饼堆积,同时产生局部涡流扰动环空流场。滨37块的应用数据表明,加装随钻划眼器后,扶正器起钻泥包率从80%降到了5%以下。
除了机械手段,钻井液体系的化学抑制更为根本。本方案采用了“钙处理+絮凝辅助离心分离+固控清除”的高清洁钻井液技术,核心配方是清水加1~2%氯化钙。钙离子能压缩粘土双电层,抑制蒙脱石水化分散,使造浆率降低60%以上。同时配合三级固控装备——变频振动筛和80立方米变频离心机。振动筛的筛网目数和激振力可以根据返出岩屑实时调整;80立方米变频离心机通过无级调速,中速回收加重材料并去除20~40微米固相,高速清除2~5微米有害固相,确保钻井液含砂量控制在0.3%以下。这套组合从化学和物理两个层面,把泥包风险降到了最低。
对于下部地层的可钻性差和大位移摩阻高的问题,核心是提速工具集成。我们选用了Φ196毫米等壁厚大扭矩螺杆(图3),最大工作扭矩21.6千牛·米,最大功率230千瓦,适用排量28~40升每秒,能够连续工作250小时以上。同时,在钻具组合中距离钻头80~120米处接入水力振荡器(图4)。水力振荡器利用钻井液流过内部阀组产生的周期性压力脉冲,驱动振荡短节产生轴向低频振动,把滑动钻进时的静摩擦转化为动摩擦。
应用后,滨3-3-斜62井的滑动摩阻从180千牛降到了110千牛,定向工具面稳定时间延长了40%。此外,在钻头上部2~3根钻铤处连接偏心微扩眼器(图5),其偏心结构在旋转时产生周期性径向切削力,对井壁进行微量扩孔,消除“葫芦眼”和狗腿度突变。这三样工具——大扭矩螺杆、水力振荡器、偏心微扩眼器——与随钻划眼器、五刀翼PDC钻头组合在一起,构成了二开“一趟钻”的完整技术序列。
钻井参数也进行了迭代优化。滨37块早期两口井采用40升每秒的大排量,虽然提速明显,但目的层井径扩大率分别高达14.97%和24.28%。经过三轮调整,最终确定目的层以上用40升每秒,进入目的层及定向段后降至34升每秒,同时适当缩小钻头水眼以保持高泵压。本方案直接应用这一成熟参数,配合52兆帕电动高压泥浆泵和顶驱装置,实现了高泵压、大排量、高转速的激进钻进。
井身结构方面,根据位移大小做了差异化设计。6口大位移井(以滨3-3-斜62为代表)将表层套管下深从常规的240米加深到500米,Φ273.1毫米套管封过造斜段和部分定向段,水泥返至地面;二开采用Φ177.8毫米N80钢级、壁厚10.36毫米的油层套管下至完钻井深3087米。图6为滨3-3-斜62井的井身结构示意图,图中清晰标注了表层套管下深500米、造斜点150米、最大井斜55.81°以及油层套管下深3087米。这种深下表层套管的设计,为后续大斜度井段提供了坚固的井壁支撑。而东排小位移井(以滨3-6-斜74为代表)则采用常规的240米表层下深,简化结构降低成本。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
关键工艺集成与流水化作业
有了上述单项技术,更重要的是如何把它们高效地集成到现场作业中。本方案采用“一队双机”的井工厂模式,两部钻机分别施工西排和东排。创新实施了五大共享机制:泥浆泵共享(三部52兆帕泵两用一备一共享)、钻井液共享(共用泥浆池,固控系统双线切换)、设备快移快装(伸缩架电缆快移节约两小时,出水管快移节约一个半小时)、滑轨平移整拖不甩钻具(平均整拖时间四小时),以及数据共享(首口井的MWD数据实时传输给第二部钻机,优化防碰设计)。搬迁安周期从原来的两三天缩短到一天,整拖每井次节约一天。
首口井还承担了摸清地层自然造斜规律的任务。实钻数据分析表明:东营组及以上地层自然造斜与钻具造斜一致(增斜),沙一段降斜率3~5°/百米,沙二段降斜率0~2°/百米,沙三段降斜率7~10°/百米,沙四段大部增斜。后续井利用这一规律主动优化轨道,适当减小设计造斜率以延长复合钻段,稳斜段复合钻比例从50%提升到了72%。
固井质量是大位移井的另一大挑战。针对本区块位垂比大、井斜角大的特点,采取了三项强化措施:一是在油层段加密树脂扶正器(每两根套管一个,井口附近每根一个),通过CentraPro软件模拟优化居中度,从65%提升到85%;二是采用双凝水泥浆体系,上部0~2200米用粉煤灰低密度水泥防漏,下部油层段用增韧微膨胀水泥(膨胀率0.3%,滤失量小于50毫升),水泥石弹性模量降低20%,抗窜能力明显提高;三是采用隔离液加螺旋扶正器加大排量紊流顶替工艺,顶替效率达到95%以上。最终固井一、二界面优质率达到100%。
 
实施效果与开发效益
上述优化措施在现场实施后,取得了显著的效益。
首先是钻井周期大幅缩短。53口井的平均钻井周期为7.6天,而邻区早期同类井平均为9.97天,缩短了23.8%。二开“一趟钻”成功率达到92%,即53口井中有49口没有中途起钻更换钻具。即便是位移最大的滨3-3-斜62井,实际钻井周期也控制在8.8天,比相同位移的邻井缩短了3.5天。
其次是投资显著降费。通过采用新定额清单计价,并与工程公司签订合作降费协议(在1.0版本基础上降费15%),钻井工程总投资为26669.1万元,比初始概算降低了14.8%。纯钻米费降至1871元每米,低于定额标准的2200元每米。53口井累计节约投资约4650万元。
质量指标全面达标。井径扩大率平均为12.3%,优于15%的标准;最大全角变化率2.8°/30米,优于3°/30米的标准;中靶精度半径全部在15米以内。固井质量一、二界面优质率100%,无窜槽、无气窜。储层保护方面,钻遇沙四中储层前加入2吨可酸溶纤维和3%超细碳酸钙形成屏蔽暂堵,投产后用15%盐酸解堵,解除率超过95%。邻井对比表明,采用暂堵技术的采油井平均初期日产油6.2吨,比未采用暂堵的井(5.7吨)提高了8.8%。
从综合开发效益看,53口井投产后预计新建产能5.8万吨每年,采收率较原井网提高2.8个百分点。流水化作业使整体钻井到投产周期从原计划的150天压缩到118天,提前32天投产,产生提前建产效益约1200万元。此外,网电钻机替代柴油机减少二氧化碳排放约2100吨,钻井液不落地技术实现岩屑资源化利用(制砖),固废减量35%,环保成本下降20%。
 
该方案通过差异化井身结构、高效防泥包钻头与工具组合、钙处理高清洁钻井液与三级变频固控、激进参数与一队双机流水化作业的系统性优化,成功解决了滨南油田毕家沙四中断块高铁片区大型丛式井组的钻头泥包、扶正器泥包、大位移摩阻高、地层可钻性差等系列难题。五刀翼微加长喷嘴钻头、随钻划眼器、大扭矩螺杆、水力振荡器、偏心微扩眼器、变频振动筛、80立方米变频离心机以及52兆帕泥浆泵等关键装备的集成应用,保障了本方案的顺利实施,在安全、高效、低成本建井方面取得了实实在在的效益。
 
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