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技术·装备 技术应用 Technology & Equipment·Technology Application
响。化学药剂转运至生产平台过 油器出口含油数据,可以发现药 剂管线存在腐蚀渗漏点。现场人
程中,需要储存在一个两方的储 剂注入点不同对药剂损耗和污水 员立即对药剂管线漏点进行补
罐内进行运输,储罐到达平台后 处理效果明显不同,加药点在高 焊,经过粗略计算,核算出泄漏
需要将罐内药剂倒至平台化学药 效分离器 F 罐水相出口时,药剂 量仅为 30L。确认此项非要因。
剂橇内的化学药剂罐内,倒药完 浓度小于 40ppm,符合设计要 处理量波动的影响 平台生
毕后将两方储罐返回陆地重新添 求,因此化学药剂注入点不合理 产人员通过报表数据,制作出
加化学药剂,再次进行运输。经 是造成药剂损耗的主要原因。 2021 年 4-7 月 期 间 平 台 平 均
过调查发现,作为用来运输的两 药剂泵下药量漂移 7 月 处理量和药剂下药浓度情况统计
方储罐内始终都有部分药剂残 20 日, 操 作 人 员 联 合 维 修 专 业 表,并依此绘制出产液量波动和
一 同 对 破 乳 剂 泵 P-3602A 和 药剂下药浓度情况统计表,具体
留,使用尺具进行测量发现,每
P-3602B 泵( 一 用 一 备) 本 体 图表如下。
个 罐 内 都 有 7-10cm 高 度 的 药
和相关结构进行了检查;泵出口
剂残留,折算后发现残留药剂为
压力无异常,无异响,冲程定位
85-120L 不 等。 储 罐 内 残 留 药
销完好,且能正常锁定冲程,不
剂,占比约 6.2%,是药剂损耗
存在泵冲程漂移现象。生产人员
的主因。
多次对破乳剂下药量进行标定,
化学药剂注入点不合理。通
并记录相应冲程下每分钟的下药
过更换不同化学药剂注入点,对 图 3-2 产液量波动与下药浓度曲线图
量,监测对应时间内破乳剂下药
药剂损耗量及生产污水水质变化
64 量曲线稳定,无下药量漂移现象。 通过图 3-2 直观看出油田
进行比较。并将不同注入点数据
确认此项为非要因。 在处理液量波动情况,平均维持
进行统计。
药剂注入管线泄漏的影响 在 20750 左右,下药浓度平均为
30mg/L, 通 过 处 理 量 波 动 情 况
生产人员执行半小时巡检时,通
和下药浓度曲线图对比情况可以
过药剂泵出口压力表运行压力,
看出,处理液量波动不是造成药
药剂标定下药浓度。
剂损耗的主因。
2021 年 7 月 24 日生产人
流程压力波动的影响 操作
员巡检时发现药剂泵运行压力异
人员通过调取中控 DCS 系统中
常,经现场操作人员排查发现药
2021 年 4 月至 2021 年 7 月期
间流程实际运行压力与下药浓度
进行对比,绘制下图 3-3。
图 3-1 不同药剂注入点斜板除油器出口含
油统计图 通过对流程实际运行压力与
下药浓度进行对比,发现流程压
通过不同药剂注入点斜板除
图 3-3 产液量波动与下药浓度曲线图 力波动并未影响下药浓度,故判