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Technology & Equipment·Technology Application  技术应用 技术·装备






          定此项为非要因。通过以上验证                        方案确立后,利用平台资                   耗量最大,在高效分离器  F  罐水

          分析,影响破乳剂损耗的的要因                    源,为加药区设置加药平台,使                    相出口添加时,药剂消耗量最少,
          是加药方式不合理以及药剂注入                    得药剂罐底高度高于加药点位,                    在满足水质要求的前提下(含油

          点不合理。                             可以充分的将罐内药剂全部添加                    不 超 过  300ppm), 该 加 药 点
                                            完成,经过加药台的使用后,调                    能达到药剂的最高经济性,下药
          降低药剂损耗的处理方案                       查发现移动药剂方罐内的药剂能                    浓度可从现有的  60ppm(高效

                                            够全部添加完成,在未改造前                     分离器  E、F  罐水相出口)降至
              化学药剂 转运至生产平台
                                            每 个 罐 内 都 有  7-10cm  高 度 的        38ppm,减少 33% 的药剂损耗,
          过程中,需要储存在一个两方的
                                            药剂残留,折算后发现残留药                     见图 3-5。
          储罐内进行运输,储罐到达平台
                                            剂 为 85-120L  不 等, 以 每 个 罐              应用分层预混喷注技术  反
          后需要将罐内药剂倒至平台化学
                                            1600L  药剂核算,本次改造实现                向 破 乳 剂  BH-531C  目 前 的 注
          药剂橇内的化学药剂罐内,倒药
                                            了减少平均  6.4% 的药剂损耗。                入点为 一系列高 效分离 器  C  的
          完毕后将两方储罐返回陆地重新
                                            优选加药点位。优选合理的加药                    水相出口(待附图:高效  C  药
          添加化学药剂,再次进行运输。
                                            点位,针对不同加药点及斜板除                    剂注入点照片),药剂由出口管
          经过调查发现,作为用来运输的
                                            油器水质情况做了试验,并进行                    线上方进入后与高效分离器处理
          两方储罐内始终都有部分药剂残
                                            相关数据统计。                           完成的生产水混合作用,输送至
          留,使用尺具进行测量发现,每
                                                                              斜板除油器进行下一步处理。高
          个 罐 内 都 有  7-10cm  高 度 的 药
                                                                              效分离器  C 水相出口流速约为                  65
          剂残留,折算后发现残留药剂为
                                                                                    3
                                                                              4.06m /min,药剂的注入速度
          85-120L 不等。基于流程现状,
                                                                              为  600ml/min, 分 析 表 明 药 剂
          选择从优化加药方式方面着手,
                                                                              注入速度远远小于生产水流速,
          以期减少 6% 以上的药剂损耗。
                                                                              因此药剂无法与生产水充分混合
              通过分析,总结出如下加药
                                             图 3-5 不同药剂注入点斜板除油器出口含            作用,导致进入斜板除油器的生
          方式,为避免加药过程中的药剂                                 油统计
                                                                              产水油水分离不彻底,斜板处理
          残留,为加药区设置加药台,避
                                                通过不同药剂注入点斜板除                  效果不佳。
          免药剂残留(如下图 3-4 所示)
                                            油器出口含油数据,可以发现药                         通过分析生产流程,发现将

                                            剂注入点不同对药剂损耗和污水
                                                                              药剂加注点移至高效分离器底部
                                            处理效果明显不同,通过统计试                    冲砂管线可以从三方面提升药剂
                                            验可以看出在原油入口总管线、                    作用效果 : 使药剂与生产水更早

                                            高效分离器  E、F  罐水相出口同                预混,从而增加药剂在罐内的滞

             图 3-4 化学药剂倒药流程改造               时添加时水质最优,但是药剂消                    留时间,初步估算可增加接触时
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